针对上文提及生产中出现彩色胶断胶的问题,彩色胶中含有空气为主要原因。分析空气排不出造成断彩色胶的原因,最终确定一级泵进空气无法排出,只能从终端排出造成断彩色胶现象。
解决方法如下:
1、优化换彩色胶作业流程。将新密封彩色胶桶放置到一级泵压盘下,拧松排气杆,将下降按钮打到向下方向,排气孔有彩色胶连续排出时拧紧排气杆,尽可能将彩色胶桶内所有空气排出,改善断彩色胶现象,修改作业标准书对换彩色胶流程进行优化,依然无法根除进空气现象,断彩色胶改善不明显。
2、针对密封彩色胶一级泵进空气无法排出问题,提出了可行的改造方案。
从满足断彩色胶改善效果、作业环境和投资等方面考虑,即内板密封彩色胶、外板密封彩色胶、PVC彩色胶、VOC彩色胶4种彩色胶,将作业室体左右两边二级泵模组一拆为二,在拆开后的两个二级泵模组支架中间增加1套400 L水夹套中转槽。二级增压泵直接从中转槽虹吸密封彩色胶,回流的彩色胶也循环到中转槽,若管路有空气可通过中转槽的搅拌排出,避免了断彩色胶现象。增加中转槽还有利于改善温控效果,预计精度由土50提高到土20。措施实施后彻底杜绝了断彩色胶现象的发生。